“我們的目標(biāo)是不排出一噸物料,人孔打開后不用進(jìn)罐清料?!痹诮衲甑拇笮逌?zhǔn)備會(huì)上,揚(yáng)子石化化工廠廠長王云亮反復(fù)強(qiáng)調(diào)綠色停車要求。
為了達(dá)成這一目標(biāo),3月15日,該廠PTA聯(lián)合裝置進(jìn)入全面退料倒空階段后,通過增加水洗時(shí)間、優(yōu)化退料流程、提高堿洗效果等措施多管齊下,回收PTA物料約150噸,成效顯著。在流程上,他們采用“水洗+堿洗+水洗”的工藝路線,一開始用脫鹽水把殘留的物料沖洗干凈,如反應(yīng)器、結(jié)晶器等容器,還反復(fù)進(jìn)行“高低液位”浸泡沖洗,以減少罐壁余料。
“水洗完后,我們還要系統(tǒng)進(jìn)堿,溶解松動(dòng)一些結(jié)垢、結(jié)塊的物料?!痹S榮繼續(xù)說,“罐底和接頭處的一些陳年老料,一直是我們退料的大難題,如果不清理干凈,作業(yè)人員要進(jìn)去清理好幾天,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,所以這次我們堿洗上也下了功夫?!?/p>
他們一方面采用低溫式堿洗,保護(hù)設(shè)備減少可能存在的腐蝕;另一方面打通循環(huán)堿洗流程,讓堿液在系統(tǒng)內(nèi)部不斷循環(huán),提高堿洗效率。最后再進(jìn)行水洗,清洗退料流程,確保交出檢修安全。整個(gè)過程,該裝置貫徹綠色停車?yán)砟睿畲笙薅壤昧鞒虄?yōu)勢、將脫鹽水、堿液等溶劑充分利用,做到“頭進(jìn)尾出、反復(fù)循環(huán)、不留死角”,避免了此前多次進(jìn)水放水的現(xiàn)象。他們還列出470條管線清洗清單,并逐條進(jìn)行倒空回收,實(shí)現(xiàn)了退料質(zhì)量和安全環(huán)保的雙贏效果。
來源:中國石化新聞
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