至1月20日10時,安慶石化熱電部5號汽輪機凝汽器新的膠球清洗裝置試運行滿10天,各項運行數(shù)據(jù)正常,這標志著新膠球清洗系統(tǒng)完成測試順利投用,初步估算每年可為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本78萬余元。
5號機原膠球清洗裝置是2013年南京汽輪機廠隨機組安裝的國產(chǎn)膠球清洗裝置,工作不滿2年就頻繁出現(xiàn)收球網(wǎng)關閉不嚴跑球、切球、凝器端差較其他機組高3—5℃等現(xiàn)象。該套系統(tǒng)收球網(wǎng)電動執(zhí)行機構、管路隔離閥電動執(zhí)行機構均失靈,裝球室及管路銹蝕嚴重,無法執(zhí)行自動反沖洗操作,實際使用效果較差,不僅功耗大,而且日常操作及維護需要多人配合,運行人員操作任務加重。
現(xiàn)在經(jīng)改造新安裝的5號機膠球清洗裝置采用國際膠球清洗成熟技術,具有結構緊湊、系統(tǒng)組成簡潔、自動化程度高、系統(tǒng)能耗較低、設備可靠性高以及清洗效果好、收球率高等優(yōu)點。
1月11日10時,新安裝的5號機膠球清洗裝置裝球投運,2小時后凝汽器端差由13.33℃下降至8.4℃,凝汽器真空上漲約1千帕,實際收球率達到95%以上。與往年相比,在相同電熱負荷和真空情況下凝汽器耗水量大大降低,按5號機年運行8000小時計算,真空提高1千帕每度電可降低2.5克標煤耗,每年可為企業(yè)節(jié)約能耗約78.3萬元,不僅經(jīng)濟效益可觀,也減輕了運行人員的操作負擔。
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