近日,廣州石化3號焦化裝置含硫干氣全送至1號、2號脫硫裝置處理,3號焦化裝置干氣脫硫塔順利切出,在不影響裝置安全平穩(wěn)高負荷運行的基礎上實現(xiàn)在線清洗檢修。
9月份以來,3號焦化裝置干氣脫硫塔因堵塞出現(xiàn)壓差高、塔頂集液箱液位高等現(xiàn)象,影響裝置高負荷運行,造成渣油庫存上漲。由于含硫干氣脫硫塔沒有流程實現(xiàn)在線切出處理,若停工處理,不僅會增加渣油庫存,還會打破氫氣和瓦斯的平衡,進而影響到其他裝置的高負荷運行。
“要盡快解決干氣脫硫塔堵塞問題,保證3號焦化裝置高負荷運行。”生產(chǎn)調(diào)度部經(jīng)理劉標銘安排調(diào)度室牽頭制定流程優(yōu)化方案。
調(diào)度室與焦化裝置區(qū)域聯(lián)合開展研究,他們根據(jù)全廠干氣流程確認現(xiàn)場管線后,制定了完善3號焦化裝置含硫干氣后路的優(yōu)化方案:在3號焦化裝置脫硫塔干氣線界區(qū)新增一條管線,與已停運的1號焦化裝置含硫干氣新線連接。借用1號焦化裝置含硫干氣管線,將3號焦化裝置含硫干氣送至1、2號脫硫裝置處理。
10月26日,3號焦化裝置脫硫塔新增干氣線施工項目完工,吹掃試壓合格后交出投用。10月28日,3號焦化裝置協(xié)同下游裝置,順利把該干氣脫硫塔切出,并把含硫干氣送至1號、2號脫硫裝置處理。
流程優(yōu)化后,干氣脫硫塔實現(xiàn)在線切出檢修,3號焦化裝置保持安全平穩(wěn)高負荷運行,全廠氫氣和瓦斯平衡未受影響。
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