2月12日,經(jīng)過7天的連續(xù)作戰(zhàn),長嶺煉化1號污水汽提裝置完成搶修,一次開車成功。
1號污水汽提是該公司1號催化裝置的環(huán)保處理裝置,采用單塔加壓側(cè)線抽氨技術(shù),處理生產(chǎn)過程中各種不同濃度的含硫污水。
由于污水汽提裝置已連續(xù)運行13個月,塔盤、換熱器結(jié)垢堵塞嚴重,導致裝置凈化水中氨氮大幅度上升,影響污水處理質(zhì)量。為有效解決這一問題,該公司大力推行無邊界團隊,組織生產(chǎn)管理、污水處理、儲運等責任單位從嚴從細落實“特護”措施,采取降低生產(chǎn)負荷、優(yōu)化污水處理工藝流程、臨時轉(zhuǎn)存生產(chǎn)廢水等方式,確保污水汽提裝置安穩(wěn)運行。
煉油一部、設備管理部與維保單位一道,提早制定檢修方案、優(yōu)化工期,于2月6日對1號污水汽提裝置進行停工檢修,通過水洗置換、化學清洗、氮氣置換等步驟,清除塔和儲罐以及管線中所結(jié)的污垢,提高污水處理質(zhì)量和效率,取得預期效果。目前裝置運行平穩(wěn),工藝指標正常。
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