“真是太棒了,我們終于解決了油管清洗線工房里噪聲污染的難題?!苯?,中原油田采油氣工程服務中心準備五大隊員工馮凱開心地說。
“修復油管的過程產生的大量噪聲最高可達120分貝。操作人員長期在高噪聲的環(huán)境中對聽力損害較嚴重。此外,噪聲容易使人產生煩躁情緒,會影響操作人員的工作效率?!痹擁椖控撠熑酥弧⒋箨牥踩M組長黨衛(wèi)介紹。
對此,準備五大隊成立了降低油管修復工房內的噪聲攻關小組,計劃將油管清洗線正常生產時工房內噪聲降到70分貝以下。
小組成員針對所有噪聲點進行了統(tǒng)計,并對其產生原因進行分析,繪制了因果圖?!敖浄治?,我們發(fā)現(xiàn)油管與待料架上的擋板無緩沖,待料架上的油管之間無緩沖,傳輸線滾輪運轉噪聲大,油管與傳輸輪之間無降噪,氣缸排氣無消音裝置,電機老化運轉噪聲變大。這些地方是產生噪聲的來源?!痹摴リP小組負責人張磊說。其中,待料架上的油管之間無緩沖、氣缸排氣無消音裝置這兩項是產生噪聲的主要原因。
為此,小組成員用鏈條傳動代替原來由油管焊接而成的待料架,減慢油管滾落的速度,降低油管之間撞擊的噪聲。為了解決氣缸排氣無消音裝置,該攻關小組將所有電磁閥集中到幾個消音箱中來排氣。
“此外,我們在消音箱的進氣口處,加裝了兩套排水裝置,可有效排出壓縮空氣內的水分,防止電磁閥和氣缸生銹,延長其使用壽命。”小組負責人黃海龍說。
在以上兩項對策實施完成后,小組成員對清洗工房內的噪聲進行了測量,結果表明油管清洗線正常生產時工房內的噪聲已降到70分貝以下。
為了鞏固成果,小組成員編制了新型油管待料架、氣缸排氣消音箱的維護保養(yǎng)說明書,供日后清洗班自行維護保養(yǎng)。該中心指定專人負責此次改造新增的降噪設備,確保設備可以長期有效運行;對工房內的噪聲加強監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)噪聲超標,要求及時查找原因并進行整改,不斷鞏固此次噪聲整改效果。
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