最近,勝利油田孤島采油廠機(jī)采裝備服務(wù)部QC小組“火”出了圈?!霸趪?guó)際大賽上捧回金獎(jiǎng),曾經(jīng)是咱想都不敢想的事?!毙〗M負(fù)責(zé)人張東波坦言。今年11月,該小組牽頭研發(fā)的QC項(xiàng)目“抽油桿自動(dòng)噴油裝置”,被推薦參加第六屆中央企業(yè)QC成果發(fā)表賽,并代表國(guó)家赴斯里蘭卡參加第49屆國(guó)際質(zhì)量管理小組會(huì)議,獲得國(guó)際ICQCC成果金獎(jiǎng)。
張東波是中國(guó)石化技術(shù)能手,也是孤島采油廠綜合維修首席技師,他所在的機(jī)采裝備服務(wù)部擔(dān)負(fù)著孤島采油廠抽油桿回收、清洗、修復(fù)的任務(wù),年修復(fù)抽油桿約50萬米。
以往修復(fù)抽油桿,都是利用天然氣給清洗箱內(nèi)的水加熱,將抽油桿放置到熱水內(nèi)浸泡,通過軟化剝離掉桿體表面的油泥進(jìn)行清洗。但是,清洗后的抽油桿因?yàn)槁短齑娣牛砻嫒菀咨P,銹蝕的抽油桿一旦投入生產(chǎn),會(huì)縮短使用壽命。如果有鐵銹脫落,還極易在井筒內(nèi)造成抽油泵密封不嚴(yán)或卡泵,縮短檢泵周期,增加作業(yè)成本。
“小小的鐵銹,就像扎在指尖的刺一樣,給我們的生產(chǎn)造成極大困擾?!痹S多班站員工都為此苦惱。
2020年開始,一場(chǎng)“防銹行動(dòng)”在孤島采油廠機(jī)采裝備服務(wù)部展開。
起初,員工根據(jù)存放的抽油桿表面情況,采用“噴霧器人工噴涂柴油”的方法進(jìn)行防銹。但是抽油桿堆放在一起后,無法做到均勻噴涂,依然無法有效解決生銹問題,同時(shí)還增加了勞動(dòng)強(qiáng)度。
人工噴油“斬草不除根”,這在張東波心里成了一個(gè)疙瘩。思來想去,他帶領(lǐng)QC小組成員開展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)。
一天,張東波突然想到中學(xué)時(shí)做過的一個(gè)物理實(shí)驗(yàn):將吸管中間剪個(gè)小口,90°彎折,一端插入水中,一端放入口中并吹氣,水杯中的水就沿著吸管上升,通過吸管中間的小口向外成霧狀噴出。
想到這里,他受到啟發(fā):“這不正是我們想要的效果嘛!”思路初步成型后,他立刻與小組成員商量,決定設(shè)計(jì)出一套在線噴油裝置,并將此次課題確定為“研制抽油桿自動(dòng)噴油裝置”。
該裝置主要利用虹吸、噴霧器原理,通過高壓氣流將油箱內(nèi)的廢機(jī)油抽吸入霧化噴頭,再通過高壓氣流將其霧化,噴涂在經(jīng)過的抽油桿表面,使抽油桿表面覆蓋一層薄薄的油膜,隔絕抽油桿與空氣接觸。
至于噴涂介質(zhì),則選用廢機(jī)油。張東波稱,這樣既可降低防銹成本,又能利用和消減生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的廢機(jī)油。
很長(zhǎng)一段時(shí)間,QC小組成員白天對(duì)清洗后的抽油桿進(jìn)行跟蹤記錄,觀察不同油膜厚度下的銹蝕程度,晚上就埋頭在生產(chǎn)線上分析數(shù)據(jù)、反復(fù)試驗(yàn)。
進(jìn)行了5組試驗(yàn)后,他們最終確定了合適的指標(biāo)數(shù)據(jù),霧化器噴涂油膜厚度在0.1~0.2毫米,能夠有效延緩銹蝕時(shí)間,還不會(huì)造成落油污染。
為了保證抽油桿的噴涂效果,QC小組成員又設(shè)計(jì)了分體式油箱,對(duì)油箱液面與霧化器的高度進(jìn)行調(diào)整,便于油泵將機(jī)油輸送至噴油裝置。同時(shí)還設(shè)計(jì)安裝了PLC(新型工業(yè)控制裝置),對(duì)自動(dòng)噴油精準(zhǔn)控制。
“成功來源于精益求精、注重細(xì)節(jié)的態(tài)度?!睆垨|波說。
本著安全穩(wěn)固、操作方便的原則,研究過程中,QC小組成員不厭其煩地修改圖紙,每一個(gè)環(huán)節(jié)都做到細(xì)之又細(xì)。反復(fù)幾十次的對(duì)比試驗(yàn),修改了無數(shù)次的圖紙細(xì)節(jié),哪怕提高百分之一的覆油率也會(huì)讓他們激動(dòng)歡呼。
日復(fù)一日,他們一點(diǎn)點(diǎn)將各個(gè)細(xì)節(jié)統(tǒng)籌起來,設(shè)計(jì)了由機(jī)油霧化系統(tǒng)、機(jī)油供給系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)三大部分構(gòu)成的抽油桿自動(dòng)噴油裝置,徹底代替人工噴油并建立抽油桿自動(dòng)噴油防腐的工藝流程,大大提高工作效率,實(shí)現(xiàn)了安全、清潔生產(chǎn)。
2022年8月,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用,該裝置對(duì)清洗后的抽油桿表面可以均勻噴涂一層薄薄的油膜,油膜覆蓋率達(dá)到100%,延緩了抽油桿銹蝕時(shí)間,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
不僅如此,該裝置使用后,還消除了因銹蝕導(dǎo)致的抽油桿報(bào)廢因素,節(jié)約了抽油桿更新成本,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益79.96萬元。
自動(dòng)化操作程度的提高,不僅降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了工作環(huán)境,還解決了長(zhǎng)久困擾一線員工的難題。該裝置一經(jīng)投用,就得到了基層員工的認(rèn)可和歡迎。
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